过去,从炭里往外筛煤;现在,从煤里往外筛炭。仅此一项,化工厂就可在煤与炭的转换间实现年节约成本近110万元的目标。今年下半年,化工厂细算经营账,抓住内部加工、品种配比、库存管理三个环节,从煤堆里刨出了“金疙瘩”。 sfD@.N@
深加工挖掘降耗潜力 F,E%^e
在原料降耗管理这架天平上,“重生产、轻经营”是化工厂长期以来的习惯思维,危机的步步紧逼让化工厂加重了经营管理的砝码。 &H|+ ?@0
因为生产工艺要求,炭在进入煤气炉前要经过筛选,筛除炭中的煤粉,保证煤气炉运行。按正常生产用量计算,每月从炭中筛出的煤为1000吨,这1000吨返还煤从炭价掉到煤价,造成的损耗平均值为16万元左右。 -a9>Ew
以前,这个数字虽然令大家感觉可惜,但认为是合理损耗,没有引起重视。今年,厂领导吸取先进企业的管理经验,对煤炭进行深加工,筛选小粒炭与原料煤掺烧,不断挖掘煤的增值潜力,节约成本。他们一是对采购回来的一次煤进行加工,从中筛选小粒炭,筛选率为10%,按煤炭差价计算,月可节约成本7万元左右;二是对从炭中筛出的返还煤二次过筛,从中筛选小粒炭,筛出率为30%,月可节约4.5万元,两项相加每月可节支11.5万元。 #!+SIJ?
合理配比降成本 (#*-`'q
煤气炉用炭品种分为中块炭与小块炭两个品种,两者采购单价差额为50元
|
一共有 0 条评论