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华聚能源公司立足两级公司改革创新部署,以生产经营每个环节都增值为目标,结合企业实际拓展延伸“三减三提”内涵,通过实施“三减三提”流程价值再造工程,优化生产经营管理机制,推进企业增量增效、降本提效和创新创效。 YEW=uru'
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减少设备停运,向产量要效益。该公司根据行业标准确定设备检修周期,周密编制设备检修计划,贯彻设备维护保养紧固、润滑、冷却、过滤、检测“十字方针”,提升在用设备的预知、预判、预修水平,全面实施设备精细操控,对运行参数进行考核,坚决杜绝设备超参数运行,提高设备利用小时数。落实隐患排查制度,加强设备巡检,配套建立巡检质量的督导考核制度,及时消除设备隐患,提高系统可靠性。制定《锅炉、汽轮发电机组非计划停运管理考核办法》,针对现场设备非计划停运,采取即时分析、及时通报、月度考核,杜绝其他电厂发生类似情况,切实降低非停次数,提高开机率。上半年,非计划停机停炉次数减少到14次,同比减少27次,发电完成4.5亿千瓦时,比奋斗目标增发4157万千瓦时,利润实现7080万元,比奋斗目标增盈1380万元。 9R/?B4iI
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减少生产成本,向节支要效益。该公司围绕经济效益中心,强化经济管控,深入开展运行值小指标竞赛和修旧利废活动,节约成本支出。减维修成本,加大自营自修力度,严格外委工程审批流程,内部资源能完成的坚决不外委;减燃料成本,加强燃料准入、运输、使用管理,根据负荷曲线合理调整燃料配比,提高锅炉燃烧效率;减材料消耗,量化煤、汽、水、油管理,实施动态分析考核,对同类型产品进行集中采购降低采购成本;减生产内耗,加强“节煤、节电、节水”三节管理,优化厂用电系统运行方式,最大限度提高机组负荷率、降低厂用电量;减管理成本,推进管理扁平化,完善内部市场化运行机制,发挥好每个岗位的价值,探索实施数字化电厂与内部市场化建设平台良好对接,多部门信息共享,减少管理成本支出。上半年,电力完全成本实际完成0.3043元/千瓦时,比奋斗目标降低0.055元/千瓦时,减少生产成本228.6万元。 im+I{Hh$@
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减少落后工艺,向创新要效益。该公司推广“四新”技术应用,实施电厂锅炉脱硝和电袋除尘器改造,淘汰高耗能、低效率装备,逐步更新130台高效能电机,提升锅炉运行效率,降低生产用电消耗。推进车间班组改制,全面实施大车间建制,生产单位由原来四个车间整合为两个车间,打破传统的按专业设置班组的模式,通过整合班组发挥各专业的协同效应,加快推进无人值守变电所建设,让从岗位上解放的人员“走出去”创收创利。5月份,选派10名锅炉运行值班员和14名燃运运行值班员分别到榆林能化公司甲醇厂、鄂尔多斯荣信化工公司,6月份,选派50名电焊工、机修电工到菏泽能化公司赵楼煤矿,支援两级公司外部开发的同时,在技术创新创效、管理创新创效上取得了良好收益。(李昌辉 宋媛媛) 6[t M$;IA
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