日志文章


2017-07-16

效益开发向低成本聚焦

    今年年初以来,面对新常态、低油价带来的困难和挑战,油田强化效益开发,优化老区结构调整,控制低效无效措施投入。截至7月10日,油田今年已生产原油64.8万吨、井口天然气31亿立方米,分别比计划超产2.3万吨、4.7亿立方米,自然递减率与去年同期相比减缓3.73个百分点。 ;%Oiv2|#R  
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        为增加经济可采储量,油田科研人员积极转变观念,将井位部署与质量效益挂钩,做到“有效益者先上,有最大效益者优先上”,不断提高储量动用率,为老油田提质增效找寻“新出路”。 -5\KuG!  
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        油田组建8个集各专业为一体的联合攻关研究项目组。滚动勘探和油藏评价完成18个目标区块的评价研究,预计落实商业开发储量609万吨。落实产能新区建设方案3个,预计新增经济可采储量1.87万吨,建成产能0.42万吨;老区优选部署调整井8口、侧钻井45口,已投产13口井,日增油59吨。 e|d|\r  
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        油田编制不同油价下的生产方案,综合应用井网优化、注采优化、流场优化等方式,配套低成本水驱开发技术,对8个重点单元进行水驱提效综合治理,覆盖地质储量5035万吨。 uJM, h  
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        油田优化措施结构,实施油井措施139井次,有效率91.4%,单井增油81吨;以“注采井网、流场流线、注采关系优化”为主线优化注水结构,实施注水井措施220井次,增加水驱动用储量162万吨,对应井见效增油0.78万吨;以“三线四区”效益评价为基础,找准产量、成本、效益最佳平衡点,优化产液结构,累计降低无效液量4.2万吨、无效注水量35.9万立方米。 y9+iR  
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        在此基础上,油田优化注采结构,老油田实现降本增效3061万元。 1IJ V'|  
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        油田深化气驱机理和油藏适应性评价研究,开展文72块沙三中、濮沙三中6~8砂组等单元的油藏精细描述工作,先后完成濮67块、文72沙三上天然气驱开发方案研制工作,覆盖储量630万吨。在濮城油田、文南油田择优实施了3个二氧化碳驱井组、两个天然气驱井组,按模块化、撬装化、信息化、标准化的工作要求,建成卫42-43块二氧化碳驱示范区。 r|_V@evp  
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        普光气田落实普光北部毛坝有利滚动目标区,整体评价毛坝7块圈闭资源量达98亿立方米;深化气藏精细描述,在毛坝西块、主体飞三段高部位部署两口调整井,预计新增动用地质储量45亿立方米。东濮老区深化剩余气分布研究,对4口井采取低成本挖潜措施,阶段增气126万立方米。 XMl LUq@{  
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        下一步,油田进一步加强拐3井、拐4井、卫453井等6口探井的实施,及时跟踪评价;抓好卫城、濮城、古云集、吉祥油田等滚动有利目标区的评价部署;加强油藏潜力认识,深化水驱开发技术政策研究,优化注采结构调整,全力推进老区低成本开发。 3|=!Xk{&  
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